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樂邦變頻技術在煤氣爐羅茨風機上的應用 |
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作者:伍君華 |
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近年來,我廠在鍋爐鼓、引風機、白炭黑的引風機,莫諾泵,送料爐排上采用變頻調速技術,節電效果都在30%以上。1998年4月,我廠煤氣發生爐羅茨鼓風機(L48×66WD-2型)成功地應用日立J300變頻器,節能增效更為明顯。1 煤氣發生爐羅茨鼓風機工藝簡介
為了滿足燃燒爐用煤氣條件:9.8×103Pa ≤P2≤5.5×104Pa ,通過回流閥SV、放散閥ZP作調節會出現以下不良情況:
(1) 通過ZP閥作調節,使大量煤氣被排放,浪費能源,污染空氣; (2) 回流閥SV 的使用,使羅茨鼓風機的出口煤氣回流至進口,做大量的無用功,浪費電能; (3) 燃燒爐忽然因故不用煤氣,而羅茨鼓風機還在工作,壓力P2迅速拉高,放散閥ZP來不及反應,使脫硫液外泄并使羅茨鼓風機因出口壓力迅速增大,引起打壞葉輪、電流過大而風機故障跳停、損壞設備等故障發生; (4) 電壓不穩定時,風機經常跳停;因啟動電器損壞而導致風機跳停。
2 采取的方案
采用變頻調速技術控制羅茨鼓風機,可不用啟動裝置,杜盡了因電器故障使風機跳停。從安全角度出發,采用開環手動控制變頻,改變控制室面盤操縱電位器W,即可控制變頻器輸出頻率,從而控制風機轉速。同時反饋頻率F引進控制室面盤,便于操縱時觀察。
(1)取消回流管,不用做大量的無用功:ZP閥只作故障放散用。通過改變變頻器輸出頻率來控制風機轉速從而控制風機出口壓力P2,減少放散浪費;機風的工作頻率在39Hz 左右,節約大量電能和燃氣。
(2)燃燒爐忽然因故不用煤氣時,P2>5.5×104Pa,變頻器輸出自動降為15Hz(通過J4作用)同時放散打開,保護了羅茨鼓風機不因輸出壓力瞬間過高而損壞;采用了變頻器的模糊邏輯加、減速功能,根據電機負載和制動要求自動地計算最佳加速/減速時間,省了試機的必要并避免了出錯;故障跳停有記錄,便于查找原因。
(3)采用了變頻器的AVR功能,根據電力拖動原理,電動機的輸出轉矩與變頻器輸出電壓和頻率的關系為M∝(V/F)2 。當外部電壓忽然上、下波動時,機內CPU 會根據測得的電壓波動信號,發出頻率跟蹤信息,從而使V/F維護不變,即變頻器維持原轉矩M,保持轉矩平衡,進而避免變頻器跳闡,使電動機正常運行。
3 效果
(1) 節電 羅茨鼓風機(配電機型號為JS-116-6 380V、90kW),用變頻技術控制后,工作頻率為39Hz 左右,根據測定數據可計算機有功功率,其公式為:未裝變頻器時測得電流=145A 投進變頻器后測得電流=94A 1.732IV cosα=1.732×145×380×0.85=81.12kW(安裝前) =1.732×94×380×0.85=52.58kW(安裝后) 81.12-52.58 = 28.54kW,既每小時節電28.54kW,節電率為28.54÷90×100%= 31.71%,節電效益非常明顯。
根據實際測定生產用電,1998年3月份(30天為單位),羅茨鼓風機用電58320kWh ,均勻每小時用電量為81kWh。1998年7月份(30天),羅茨鼓風機用電 36720 kWh ,均勻每小時用電量51 kWh ?伤愠,用變頻器控制風機后,其節電率為 37%,見表1。表1 節電效益分析表
(2)節能 由于用ZP閥作調節放散用,按最低讓費0.5% 計算,年讓費煤氣為0.5%×13500×2700=18.23(萬 m3) 。用變頻技術控制風機后,可免煤氣浪費,效益如表2。表2 節電、節能效益與分析表
(3) 節省機械維修費 使用變頻器前,羅茨鼓風機故障跳停為每2天一次,使用變頻器后,風機故障跳停率為為每月2次。變頻器安全運行至今,情況良好,機械故障下降明顯。維修費由全年3.5萬元降為現在的1.2萬元。
4 結 論
(1) 由于采用了變頻技術,電機實現軟啟動,不存在啟動電流沖擊;減少了風機出口壓力瞬間進步對風機的沖擊,從而延長了風機和其他設備的使用壽命。 (2) 投資回報快,節電、節能增效明顯,今后鍋爐供水泵、空壓機節能技改應首先把變頻調速技術考慮在內。(end)
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收錄時間:2011年01月25日 16:42:10 來源:伍君華 作者:
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CF(A)多翼型離心通風機的技術參數 |
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,廠房通風降溫; 關鍵字:CF通風機 技術參數 機號 (NO.)功率 (kw)轉速 (r/min)電壓 (A) 流量 (m3/h)1.5A0.372900830~1080788~7612A1.128001247~22501037~6860.371400624~4000259~1722.5A2.229002600~40001880~156028002510~38621753~14540.551450956~2000468~4101400923~1931436~3820.7514501500~2200367~31214501448~2120342~2903A1.514502033~3500713~5781.114001963~3379665~5390.75 9101276~2197281~2283.5A314503230~5000994~8502.214003119~4828927~7921.19102027~3138392~3354A5.514504000~65001400~1355414403972~64551381~13361.59402593~4214588~5695A49603221~5500778~496
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收錄時間:2011年01月07日 16:48:56 來源:ccen 作者:
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由于風機的結構特點決定了焊接中存在以下難點:
1、焊接過程結構容易產生變形,結構變形不利于控制,會影響產品整體質量和焊接生產進度。
2、焊接位置不佳。主要以全位置焊接為主,工人的操作難度增加,焊接缺陷產生的概率也增大。
3、結構吊裝翻轉困難,在焊接過程中,為了改變焊接位置,可以進行產品的吊裝和翻轉,但只能改變部分焊縫的焊接位置,不能得到全面優化。
以上原因致使制造出焊接變位器,在操作時,可以將結構合理旋轉,焊工在原位置不動的情況下,可以獲得有利的焊接位置和視角,實現焊接操作。
焊接變位器,通過變頻控制,在徑向實現了0°-100°范圍轉動,同時旋轉裝卡法蘭可以在一定范圍內以0.02-0.5r/min進行周向無級轉動。焊接變位器主要有以下幾方面功能:
1、安裝方便。在焊接變位器的法蘭上進行3.5m范圍內結構裝卡,裝卡比較方便快捷。
2、通過徑向仰角的變換可以適當調整焊接操作者操作位置的高度,方便焊接操作。
3、焊接位置的改變。工件固定在周向旋轉法蘭上,通過徑向的旋轉,可將工件焊接位置由立焊轉為平焊或由平焊轉為立焊。
4、焊接速度的調整。通過焊接變位器可以調整環形焊縫的焊接位置,適當的轉速代替了焊工的運弧速度。
焊接變位器使用后:
1、采用焊接變位器后使焊接位置得到改善。
2、通過焊接變位器的應用,使焊縫一次焊接合格率得到較大的提高,產品返修率降低30%,大大提高了焊縫的質量,同時還提高了產品的生產效率。
3、通過焊接變位器的應用,使工件的一次裝卡代替了焊接過程中的多次翻轉,節省了翻轉過程中的生產成本。
焊接變位器具有一定的行業推廣應用價值。(紫焰)
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